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基于PLC的自動續(xù)料機械手

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關(guān)鍵詞:新型自動續(xù)料 機械手

    1 引言

      傳統(tǒng)沖壓生產(chǎn)過程存在著一些問題和缺點。表現(xiàn)在沖壓加工時產(chǎn)生的噪音和振動兩種公害,而且操作者的安全事故時有發(fā)生。這些問題并不完全是由于沖壓加工工藝及模具本身帶來的,而主要是由于傳統(tǒng)的沖壓設(shè)備及落后的手工操作造成的。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,特別是機電一體化技術(shù)的進步,這些問題正逐步得到解決。下面介紹~種應(yīng)用于沖壓生產(chǎn)過程的基于PLC的自動續(xù)料專用設(shè)備,該設(shè)備是一種用于旋轉(zhuǎn)式密封圈骨架沖壓成型過程中多個工位間的傳送搬運機械手。與傳統(tǒng)的人工續(xù)料相比,該沖壓過程中采用工業(yè)機器人(機械手)代替工人操作,構(gòu)成沖壓自動化生產(chǎn)線。提高了勞動生產(chǎn)率,并且極大的降低Jr生產(chǎn)過程的事故率。

    2 該沖壓件的生產(chǎn)工藝分析

      設(shè)計某種沖壓件的自動續(xù)料專用設(shè)備,首先需要了解沖壓件的生產(chǎn)加工過程。該沖壓件從毛坯料到產(chǎn)品共需要j次沖壓加工,依次為拉伸—>反拉伸—'沖孔。該設(shè)計采用多—亡位同時沖壓方式,即把多道工序的模具放置在同一套模座上,利用沖床的的一次往復(fù)運動使安裝在模座上的拉伸、反拉、沖孔三副模具同時工作,沖床動作完成且沖頭同到最高位后,自動續(xù)料機械手開始動作實現(xiàn)工件在三個工位間的傳送。

    3 機械手動作的規(guī)劃

      機械手設(shè)備由三部分組成,分別為進料部分、自動續(xù)料部分和收料部分。進料部分作用是將毛坯料由料橢推入上料工位;自動續(xù)料部分是該設(shè)備的主要機構(gòu),通過該部分實現(xiàn)了工件依次在不同的沖壓工位上加工;收料部分的作用是將加工好的T件通過滑道收集到指定的位置,同時在牛產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料也通過其他滑道收集。各部分動作都在PLC的控制下有序進行,最終實現(xiàn)從毛坯料到產(chǎn)品的加工過程。

      自動續(xù)料機械手在工作過程中需要將工件依次放置到相應(yīng)的沖壓加工工位上,實現(xiàn)工件在不同工位卜傳遞需要的循環(huán)動作如圖1所示,該工作過程中機械手需具備升降、旋轉(zhuǎn)、手爪開合三個自由度。

    4 自動續(xù)料機械手結(jié)構(gòu)設(shè)計

      該機械手結(jié)構(gòu)上共包括四部分:分別為回轉(zhuǎn)機構(gòu)、上升下降機構(gòu)、機械手爪機構(gòu)和電磁吸盤機構(gòu)四個部分。

      (1)回轉(zhuǎn)機構(gòu)包括傳動齒輪、軸承座、回轉(zhuǎn)空心主軸和回轉(zhuǎn)伺服電機等;當伺服電機工作時通過傳動齒輪帶動空心主軸進行旋轉(zhuǎn)。

      (2)上升下降機構(gòu)包括滑動軸和升降氣缸,滑動軸安裝在回轉(zhuǎn)空心主軸中間,即可以隨回轉(zhuǎn)空心主軸轉(zhuǎn)動,也町相對其上下滑動。升降氣缸固定于底板之上,氣缸活塞桿與滑動軸底端連接。

      (3)機械手爪機構(gòu)包括連桿、滑塊、手爪和手爪氣缸;氣缸固定在回轉(zhuǎn)盤上面,氣缸活塞桿與滑塊連接,氣缸活塞的伸縮可推動滑塊滑動;連桿一端與滑塊連接,另一端與手爪連接;當滑塊滑動時手爪實現(xiàn)開合動作。

      (4)電磁吸盤機構(gòu)包括支撐臂、定位銷、電磁吸盤;上料臂通過軸承與滑動軸上部相連接;氣缸銷安裝在回轉(zhuǎn)盤底部;電磁吸盤固定在上料臂上。當電磁吸盤動作時定位銷伸出,這樣支撐臂即可和網(wǎng)轉(zhuǎn)盤一起轉(zhuǎn)動;當定位銷縮回時支撐臂可繞軸承轉(zhuǎn)動,最終停到零點位置。

    5 機械手的電氣控制分析

      該自動續(xù)料機械手的各動作由PLC的控制來實現(xiàn),當設(shè)備正常工作時通過各傳感器采集實時信號傳送到PLC中進行處理后確定機械手下一步的動作。該設(shè)計中PLC采用三菱公司FX2系列的產(chǎn)品。下面根據(jù)機械手的動作圖對各動作過程進行分析。

      (1)首先接通電源并打開系統(tǒng)開關(guān)SSO后,振動料箱通電開始動作,毛坯料在振動的作用下滑入料筒,當滑人的坯料堆積到一定高度時,固定在料筒上部的接近開關(guān)產(chǎn)生信號使中間繼電器動作切開震動料箱的電源。

      (2)當雙手啟動SBI按下后,設(shè)備開始正常運行。首先機械手爪電磁閥YVI動作使各手爪夾緊工件、電磁吸盤YAI上電、定位氣缸電磁閥YV2動作。當上述氣缸動作到位后電磁開關(guān)SQ I、SQ3有信號,則升降氣缸電磁閥YV3動作。當升降缸升到上位后電磁開關(guān)SQ5有信號,此時進料氣缸電磁閥YV5動作,同時PLC輸出端的中間繼電器KAI動作,伺服電機接收到信號開始動作。當伺服電機到達右位時升降氣缸電磁閥YV4動作,升降缸開始下降。

      (3)當升降缸下佗電磁開關(guān)SQ6有信號后,PLC的輸出端YA1、YV1、YV2斷電,此時手爪張開、電磁吸盤斷電、定位銷縮回。這時各工件放置到相應(yīng)工位,此時PLC輸出端驅(qū)動中間繼電器KAO動作啟動沖床動作。當沖床回到最高位時SQ7有信號,此時YV3動作升降缸再次上升,滑動軸升到最高位時SQ5再次有信號,此時KA2動作伺服電機開始左轉(zhuǎn)回到左位,電磁閥YV4再次動作使升降缸下降回到初始位置,循環(huán)動作。

      (4)其中HLl為設(shè)備的上電指示燈,當鑰匙開關(guān)打斤時HL1上電指示燈亮。HZ為報警蜂鳴器,通過對PLC軟件的編程使它在工作中起到提示和報警的作用。按鈕SB2為緊急停止按鈕,當設(shè)備在工作過程中遇到異常狀況時按下,使整個設(shè)備斷電。如表1所示,輸入輸出設(shè)備表。

    6 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計

      系統(tǒng)的控制方式有兩種:自動模式和調(diào)試模式。由一個i位選擇控制,當開關(guān)置于自動模式時系統(tǒng)處于自動運行方式,此時機械手設(shè)備根據(jù)各氣缸E的磁性開關(guān)狀態(tài)及各傳感器的狀態(tài)自動接通或斷開向PLC輸入信號,經(jīng)過處理后輸出端驅(qū)動各負載的動作。實現(xiàn)機械手將上件在各工位中連續(xù)的搬運動作。當開關(guān)置于調(diào)試模式狀態(tài)時,通過控制面板上的按鈕向PLC的輸入端輸入信號,經(jīng)PLC處理后輸出位做相應(yīng)動作。調(diào)試模式狀態(tài)下操作人員可將機械手的各個動作分解,從而調(diào)試設(shè)備或排除故障。

      應(yīng)用PLC控制工業(yè)生產(chǎn)過程,編程簡單且調(diào)試方便,系統(tǒng)的程序流程如圖4所示,根據(jù)工藝動作分析及系統(tǒng)程序流程可繪制出相應(yīng)的梯形圖,然后編制出相應(yīng)的程序。

    7 結(jié)束語

      實踐證明,基于PLC的控制系統(tǒng)的快速性及可靠性使整個控制系統(tǒng)簡單,維修方便,功能更強,運行更可靠。采用該控制系統(tǒng)為核心的旋轉(zhuǎn)式自動續(xù)料機械手設(shè)備進行生產(chǎn),極大的提高了生產(chǎn)率,現(xiàn)在每天的產(chǎn)量相當于六名技術(shù)工人一天的工作量,同時該沖壓生產(chǎn)過程的續(xù)料過程是通過機械手自動完成的,使整個生產(chǎn)過程的安全性大大提高了,極大的減少了工傷事故的發(fā)生。但同時也存在一些問題,如機械手對于工件的抓取有一定的失誤率,而且該設(shè)備的制造精度要求較高。

    (審核編輯: Doris)

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