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DNC系統(tǒng)工程在數控加工車間的應用

來源:互聯(lián)網

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:DNC 數控機床

      近幾年,隨著計算機技術、通信技術和數控技術的發(fā)展以及制造自動化的需要,DNC技術得到越來越廣泛的應用。目前,以CIMS為代表的企業(yè)信息化理念已經受到越來越多的重視,DNC也逐漸由單一的程序傳輸演變?yōu)榧瘮祿芾?、生產信息監(jiān)控等功能的擴展DNC,已成為MES集成的關鍵一環(huán)。

      一、實施DNC聯(lián)網控制之前數控加工車間存在的問題

      1.傳輸方面的問題

      (1)貴州航天烏江機電設備有限責任公司數控車間現有的數控系統(tǒng)繁雜,各系統(tǒng)之間所用的傳輸軟件也不一樣,相互之間不兼容,給編程人員和操作工帶來很多不便,極大地限制了零件程序的傳輸加工。

      (2)程序傳輸采用臺式計算機或筆記本的單機機傳輸,頻繁的熱插撥容易燒壞機床或計算機接口。

      (3)車間存放電腦,環(huán)境惡劣,電腦壽命大大縮短,而且凌亂,不利于車間6S管理。

      (4)數控程序沒有管理權限,容易出現錯改、漏改。

      (5)手工編制零件加工程序時,由于沒有數控編程工具,生成G代碼程序無法比較模擬,出現錯誤時只能在切削時才會發(fā)現。

      2.操作環(huán)境方面

      (1)由于傳輸電纜的接入,數控設備周圍電線隨意搭接,現場環(huán)境凌亂不堪。

      (2)計算機連線與傳輸電纜經常被磕碰。

      (3)傳輸程序為1對1的通信傳輸,在進行機床與計算機的通信時,必須1個人在機床前操作機床,另一個人在計算機終端前操作傳輸軟件,兩者交替操作。

      3.生產管理方面

      由于公司的管理部門或管理系統(tǒng)不能及時得到生產設備的實時生產狀況,因而不能做出科學的生產管理計劃及措施,極大地影響了公司生產效能的發(fā)揮。

      二、數控車間機床聯(lián)網整體解決方案

      由于我公司機床接口為RS232和RJ45兩種,通過調研選用北京蘭光科技公司的CIMCO機床聯(lián)網系統(tǒng)。

      1.CIMCO系統(tǒng)的機床聯(lián)網網絡建設

      整個系統(tǒng)以技術部現有的3個局域網為基礎,采用CIMCO系統(tǒng)軟件及網絡核心硬件串口服務器,使用標準網線與數控車間技術組局域網連接起來。將CIMCO機床聯(lián)網軟件裝在數控車間技術組局域網的服務器上。圖1為機床連接示意圖。

    圖1 機床連接示意圖

      2.CIMCO機床聯(lián)網系統(tǒng)的組成

      CIMCO系統(tǒng)軟件部分由DNC-Max機床聯(lián)網通信(DNC-Max V5)、數控程序的編輯與仿真(CIMCO Edit V5)和數控程序的數據管理(NC-Base V5)等三部分組成,如圖2~圖4所示。

    圖2機床聯(lián)網通信軟件界面

    圖3 程序軌跡仿真界面

    圖4 程序數據管理界面

      3.CIMCO機床聯(lián)網系統(tǒng)實現的主要功能

      (1)通過RS232接口,一臺服務器最多可實現對256臺數控設備的通信管理。

      (2)遠程控制功能,操作人員在機床控制面板前就能完成程序的發(fā)送與接收。

      (3)通過遠程網絡配置和管理,通過客戶機可以實現對任一通信端口的監(jiān)控。

      (4)多重發(fā)送/接收功能,操作者可以方便地從程序的任意點、任意行或任意換刀處進行傳輸。

      (5)多重目錄列表功能,操作者在機床端就可以瀏覽機床對應的文件列表,并可直接在程序清單中選擇程序,不需再輸文件名就可進行直接調用。

      (6)提供全面的實時系統(tǒng)與機床的登錄功能,系統(tǒng)員可隨時查看系統(tǒng)的發(fā)送狀態(tài),并且每次程序傳輸都會產生成功或失敗的日志。

      (7)大程序分段功能,一些老系統(tǒng)內存空間有限,大程序放不下。通過自動分段傳輸,可省去人為的刪截程序所造成的失誤和不便。

      (8)要求支持長文件名,完全支持256位文件名,能實現程序名與文件名的自動轉換。

      (9)智能的文件比較功能,能輕松地標示出兩個文件(或不同版本)的數據差異、錯行、漏行,并可以馬上修改。

      (10)三維刀位軌跡動態(tài)模擬功能,可以形象、直觀、高效地檢查程序的錯誤隱患。

      三、實施DNC聯(lián)網控制后數控加工車間控制效果

      (1)實施數控機床聯(lián)網后,車間面貌煥然一新,地面和空間已看不到電線。

      (2)零件的加工程序進行權限的管理,不同的人員對不同的機床程序有不同的管理權限,改變了以往程序管理混亂狀態(tài)。

      (3)零件的加工程序實行了生命周期的管理,設置為編輯、調試和定型三個狀態(tài)。

      (4)系統(tǒng)功能的設置,如通信參數、文件路徑和其它系統(tǒng)設置,全在系統(tǒng)服務器上進行設置與重新配置,不會影響機床正常工作,不會對機床精度等造成影響,系統(tǒng)調試絕對安全、可靠。

      (5)可以很方便地對數控程序的各種信息,如程序號、圖號、零件號、機床、用戶信息等進行管理,可對程序進行圖號、零件名稱等進行復合查尋。

      四、結束語

      實現數控機床聯(lián)網后,數控車間改變原來數控管理模式,使機床的通信效率大大提高,程序傳輸高效、準確,減少了機床的待機時間和程序的驗證時間,程序員編制好程序就經過服務器傳到數控設備上,不用等待機床停下后,再傳輸程序,極大地提高了機床的利用率。同時程序員把自己在計算機上編制好的程序通過局域網發(fā)送到DNC服務器上,通過DNC客戶端,對這些程序進行管理和驗證,然后直接到機床上調用程序,整個過程嚴密可靠,提高程序的正確性,縮短了待機和驗證時間。

    (審核編輯: 智匯張瑜)

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